面对钢铁市场低迷的严峻形势,新钢钒炼钢厂树立过“紧日子”思想,通过优化钢包运行,提高钢水节奏合格率,使物流运行周期缩短,降低铁损和温度损失,减少钢铁料的消耗,8至10月份钢铁料消耗1149.88kg/t。
由于受各种不利因素影响,炼钢厂生产物流不畅,钢包运行不受控,连铸节奏合格率较低,为了保证整条生产线生产顺行,实现物流有序,降低生产成本,提高产品竞争力,炼钢厂对连铸钢水节奏进行了系统分析,明确了优化钢包运行的具体工作思路,编制了科学有效的物流火车运行时刻表;确定了每一个作业步骤的标准时间,再根据每一个作业步骤的标准时间,确定出工序点的作业时间控制标准和钢水节奏时间控制标准;进一步优化铁水“一一对应”生产模式,减少铁水进入转炉前的翻阅次数,提高转炉直兑率;制定铸机检修生产组织模式,为铸机检修时对物流的运行和生产提供指导。此外,该厂还建立健全物流全程跟踪系统,实现物流管理的“一竿到底”。同时,对L3系统进行优化,研究将L4计划的下达从炼钢工序前沿至脱硫提钒工序。
通过优化钢包及物流运行后,使钢水节奏合格率得到了提高,节奏的合格率8至10月份累计指标已达74.26%,较目标值提高了4.26%。由于物流周期缩短,生产节奏加快,促进了钢产量和钒渣产量的提高,从铁水进厂至钢水在铸机开浇,厂内停留时间比以往减少了约2个小时,保证了成分的稳定,减少了改钢。
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